摘 要:
利用AMESIM仿真軟件進(jìn)行了柴油機(jī)高壓油管殘余壓力波動(dòng)性研究, 分析了殘余壓力的影響因素, 消除不利因素, 選擇最佳參數(shù), 從而降低高壓油管的故障。
關(guān)鍵詞:
柴油機(jī); 高壓油管; 殘余壓力; 故障;
作者簡(jiǎn)介:楊城 (1990-) , 碩士在讀, 研究方向:船舶柴油機(jī)燃燒與排放。
2 模型的建立
柴油機(jī)的高壓油管一端連接噴油泵, 另一端連接噴油器, 高壓油管承受著往復(fù)的壓力波動(dòng), 高壓油管內(nèi)的流體可視為一維不定常流體, 本文利用AMESim仿真模型[2], 通過實(shí)驗(yàn)狀態(tài)下的理想數(shù)據(jù), 控制變量, 觀察嘴端燃油壓力的殘余壓力, 從而找出殘余壓力波動(dòng)的影響因素。
3 試驗(yàn)研究
實(shí)驗(yàn)時(shí)基本參數(shù)為, 凸輪軸轉(zhuǎn)速為500r/min, 高壓油管長(zhǎng)度0.9m, 油管厚度為2.25mm, 油管直徑1.8mm, 噴孔直徑為0.26mm。首先改變油管長(zhǎng)度, 對(duì)比參數(shù)為0.8m和1m, 如圖1所示, 隨著管路長(zhǎng)度的增大, 殘余壓力波動(dòng)的波峰明顯增大, 但波長(zhǎng)相對(duì)較小, 這也決定了管路不能做的太長(zhǎng), 容易導(dǎo)致噴油器的二次噴射;也不能太短, 會(huì)造成燃油噴射不穩(wěn)定。其次, 改變高壓油管的厚度, 對(duì)比參數(shù)為2mm和2.5mm, 如圖2所示, 由此可發(fā)現(xiàn), 隨著高壓油管厚度的增加, 殘余壓力波的峰值并未改變, 相位延遲, 波長(zhǎng)變長(zhǎng), 殘余壓力的衰減也越快;再改變高壓油管的直徑, 對(duì)比參數(shù)為1.7mm和1.9mm, 實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn), 隨著高壓油管直徑的增加, 波長(zhǎng)變短, 波峰下降, 但是存在不規(guī)律波動(dòng), 孔徑也不能太小, 否則會(huì)使脈動(dòng)增加, 這是由于隨著孔徑的減小, 產(chǎn)生節(jié)流作用;最后, 改變對(duì)噴油特性有顯著影響的噴油嘴的噴孔直徑, 對(duì)比參數(shù)為0.28mm和0.24mm, 如圖3、4, 通過實(shí)驗(yàn)對(duì)比發(fā)現(xiàn), 隨著噴孔直徑的變化, 殘余壓力也會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)變化[3], 噴孔孔徑增加, 殘余壓力波長(zhǎng)變小, 但峰值卻相應(yīng)的增加, 會(huì)導(dǎo)致不正常噴射[4], 同時(shí)這也是燃油霧化不良的主要因素, 但噴孔直徑過小, 會(huì)導(dǎo)致壓力波在管內(nèi)往復(fù)傳播的頻率增加, 導(dǎo)致管路不穩(wěn)定, 脈動(dòng)加劇。
4 結(jié)論
本文利用仿真模型并通過控制變量法來研究對(duì)高壓油管殘余壓力的影響因素:
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